 
    主要型號:
| 型(xíng)號 | 功率(kW) | 工作電流(liú)(A) | 外(wài)形尺(chǐ)寸 | 冷卻(què)方(fāng)式 | 空載(zǎi)電壓(V) | 工作電壓 (V) | 
| MSD-500W | 0.5kW | 1.0 | 482*132*440 (WHD)[3U] | 風冷 | 750 | 100~500V | 
| MSD-1000W | 1kW | 2.0 | ||||
| MSD-2000W | 2kW | 4.0 | ||||
| MSD-5kW | 5kW | 8.0 | 482*175*550 (WHD)[4U] | 風冷 | 1000 | 150~800V | 
主要特點:
   A 采用先進的電(diàn)流型開關電源技術,減小輸出儲能元件,
同時提高了抑製打火及重(chóng)啟速度,應用在鋁靶鍍(dù)膜優勢更為(wéi)明顯。
   B 具備恒流/恒功率模式可選。恒功率模式相對於傳統的恒流(liú)模式,
更能保證鍍膜工藝的重複性。
  C 具有理想的電壓陡降特性,自動識別偽打火現象,
充分滿足磁控濺射工藝過程的連續性。
  D 可選擇手動控製/模擬量接(jiē)口控製,可選配(pèi)RS485通(tōng)訊接口。
  E 專門為試驗型真空設備定製,相對(duì)生產型設備的直流磁控濺射電源,
為客戶減小電(diàn)源體(tǐ)積和降低成本
采(cǎi)用先進的PWM脈寬調製技(jì)術,使用進口IGBT或(huò)MOSFET作為功率開關器件,
體積小、重量輕(qīng)、功(gōng)能全、性能(néng)穩定(dìng)可靠,生產工藝嚴格(gé)完善。
該係列產(chǎn)品采用先進的DSP控製係統,充分保證鍍膜工藝的重(chóng)複性,
並且具有抑製(zhì)靶材弧光放電及抗(kàng)短路功能,
具有極佳的負載匹配能力,既保證了(le)靶麵清洗工藝的(de)穩定性(xìng),又提高了靶麵清洗速度;
主要參數均可大範圍連續調節;
方便維護,可靠性高;
PLC接口和RS485接口擴展功能,方便(biàn)實現自動化控製。
主要用途:
直流磁控濺射用於鍍製各種金屬。
真空鍍膜電源的故(gù)障現象分析及排除,在實際使(shǐ)用的過程中,真空鍍膜機就出現過不少(shǎo)故障,其中高壓電源部分的故障較多,也比較複雜,下麵就幾種典(diǎn)型的故障進行(háng)分析(xī)。

1、增加電(diàn)子束流時,高壓沒有指示
真空鍍膜機在正常工(gōng)作的時候,設備的主開(kāi)關電路中的(de)開關管處於飽和的導通狀態(tài),當管壓下降保持在(zài)100V左右的時候,柵極得(dé)到正偏壓50V,高壓指(zhǐ)示6kV(或10kV)。從檢測電(diàn)路(lù)上得到的電壓控製信號不足(zú)以使穩壓管擊穿導通。在不正常的情況下,增(zēng)加束流時(shí),由於束斑的位置不在中(zhōng)心,電子束可能會打到坩堝的邊緣,或者束斑的位置在中心,但蒸鍍的材料被(bèi)打穿等原因,都會出現高壓無指示。這(zhè)是由於高壓輸出被近似(sì)短路(lù),造成電子束流(liú)大於預定的值(zhí),主(zhǔ)開關(guān)管處於截止狀態,承(chéng)受全部的高壓,讓高壓無法輸(shū)出(chū)。由於打火而造成束流過大的時候(hòu),在電流檢測電路(lù)時取得的過流(liú)信號,使得穩(wěn)壓(yā)管被擊穿導通,管壓處於導(dǎo)通狀態(tài),這時高壓就沒有指示了。
2、無束流時,高壓指示不穩定
在正常的(de)情況下,即使有束流高壓指(zhǐ)示也應該是穩定的,無束(shù)流時高壓指示(shì)不穩定,高壓表指針就會(huì)來回的擺動,這就是不正常情(qíng)況。從原理上分(fèn)析,高壓電源和負載有問題都會出現這種現象。為了便於排查,先將(jiāng)高壓電源和(hé)負載分開,如果(guǒ)問題還在,就證明問題不在負載那方麵,而是在高壓電源那方(fāng)麵(miàn),高壓電源是由高壓部分和自動電源的主開關管進行切斷的。當有束流時,高壓指示頻繁(fán)的擺動,就是高壓出現連續性的過流打火,自動複位部分就開始(shǐ)運行,使得高壓電(diàn)源的主開關(guān)管始終處在切斷和導通這兩種狀態,反映在高壓表上的指針(zhēn)就金頻繁的擺動。在(zài)實際的(de)修(xiū)理過程中發現,有時會(huì)出現這種(zhǒng)故障並不是由於高壓電源(yuán)內部的原因,而是真空室內有汙染,因為設備(bèi)使用了很多年,鍾罩內(nèi)壁上聚集了(le)許多蒸鍍的(de)材(cái)料。在有(yǒu)束流的情況下,會產生二次、三次電子,從而產生較大(dà)的假束流,使得主開關(guān)管不停(tíng)的導通和截止,高(gāo)壓指(zhǐ)示就不穩定了。消除這種故障(zhàng),可先將電子槍、坩(gān)鍋(guō)、高壓電極進行徹底地(dì)清洗,如味故障還沒有補消除,再將鍾罩內所有(yǒu)的器件和鍾罩(zhào)內壁進行徹底(dǐ)的清洗,故障就會被消(xiāo)除,高壓指示就不會(huì)在頻繁的擺動了。