主要型號:
型號 | 功率(kW) | 工作電流(A) | 外形尺寸 | 冷卻方式 | 空載電壓(V) | 工作(zuò)電壓 (V) |
MSD-500W | 0.5kW | 1.0 | 482*132*440 (WHD)[3U] | 風冷 | 750 | 100~500V |
MSD-1000W | 1kW | 2.0 | ||||
MSD-2000W | 2kW | 4.0 | ||||
MSD-5kW | 5kW | 8.0 | 482*175*550 (WHD)[4U] | 風冷 | 1000 | 150~800V |
主要特點:
A 采用先進的電流(liú)型開關電源技(jì)術,減小輸出儲能元(yuán)件,
同時(shí)提高了抑製打火(huǒ)及重啟速度,應用在鋁靶鍍膜優勢(shì)更為明顯。
B 具備恒流/恒功率模式可選。恒功率(lǜ)模式相(xiàng)對於傳(chuán)統的恒流模式,
更能保證鍍膜工(gōng)藝的重複性。
C 具有理想的電(diàn)壓陡降特性,自動識別偽打火現象,
充分滿足磁(cí)控濺射工藝過程的連續性。
D 可選擇手動控製(zhì)/模(mó)擬量(liàng)接口(kǒu)控製,可選配RS485通訊接口。
E 專門為(wéi)試驗型真空設備定製,相對生產型設備的直流磁控濺射電源,
為客(kè)戶減小電源(yuán)體積和降低成本(běn)
采用先進的PWM脈寬調製技術,使用進口IGBT或MOSFET作為功率開關器件,
體積小、重量輕、功能全、性能穩定可靠,生產工藝嚴格完善。
該係(xì)列產品采用先進(jìn)的DSP控製係(xì)統,充(chōng)分保證鍍膜工藝的重複性,
並且具(jù)有抑製靶材弧光放電及抗短(duǎn)路功能,
具有極佳的負載匹配能力,既保證了靶麵清(qīng)洗工藝的(de)穩定性(xìng),又提高了靶麵(miàn)清洗(xǐ)速度;
主要參數均可(kě)大範圍連續調節;
方便維護,可靠性高;
PLC接口和RS485接口擴展功能,方便(biàn)實現自動化控製。
主要用途:
直流磁控濺射用於鍍製各種金屬。
真空鍍膜電源的故障現象分析及(jí)排除,在實際使用的過程中,真空鍍膜(mó)機就出現過不少故障,其中高壓電源部分(fèn)的故障較多,也比較(jiào)複雜,下麵就幾種典型的故障進行分析。

1、增加電子束流時,高壓沒有指示
真空鍍膜機在正常工作的時候,設備(bèi)的主開關電路中的開關管處於飽和的(de)導通狀態,當管壓下降保持在100V左右的(de)時候,柵極得到(dào)正偏壓50V,高壓指示6kV(或10kV)。從(cóng)檢測電路上得到的電壓控製信號不足以使穩壓管擊穿(chuān)導通。在不正常的情況下,增(zēng)加束流時,由(yóu)於束斑的位置不在中心,電子束可能會打到坩堝的邊緣(yuán),或者束斑(bān)的位(wèi)置在中心,但蒸鍍的材料被打穿(chuān)等原因,都會出現高壓無指示。這是由於高壓輸(shū)出被近似短路,造成電(diàn)子束流大(dà)於預定的值,主開關管處於截(jié)止狀(zhuàng)態(tài),承受(shòu)全部的(de)高壓,讓高壓(yā)無法輸出。由於(yú)打火而造成束流過大的時候(hòu),在電流(liú)檢測電(diàn)路時取得的過流信號,使得穩(wěn)壓管被擊穿導通,管壓處於導通狀態,這(zhè)時(shí)高壓就沒有指示了。
2、無束流時,高壓指示不穩定
在正常的情況下,即使有束流高(gāo)壓指示(shì)也應該(gāi)是穩定的,無束流時高壓指示(shì)不(bú)穩定,高壓表指針就會來回的擺(bǎi)動,這就是不正常(cháng)情況。從原理上分析,高壓電源和負載有問題都會出現這種現(xiàn)象。為了便於排查,先將高(gāo)壓電源和負(fù)載分開,如果問題還在,就證明問(wèn)題不在負載那(nà)方麵,而是在高壓電(diàn)源(yuán)那(nà)方麵,高(gāo)壓電源是由高壓部(bù)分和自動電源(yuán)的主開關管進行切斷的。當有束流(liú)時,高壓指示頻繁的擺動,就是高壓出(chū)現連續性的過流打火,自動複(fù)位部(bù)分就開始運行,使得高壓電(diàn)源的主開關管始(shǐ)終(zhōng)處在切斷和導通這(zhè)兩種狀態,反映(yìng)在高壓表上(shàng)的指針就金頻繁的(de)擺動。在實際(jì)的修(xiū)理過程中發現,有時會出現這種故障並不是由(yóu)於高壓電源內部(bù)的原因,而是真空室內有汙染,因為設備(bèi)使用了很多年(nián),鍾(zhōng)罩內(nèi)壁上聚集了許多蒸鍍的材料(liào)。在有束流的情況下,會產(chǎn)生二次、三次電(diàn)子,從而產生較大的假(jiǎ)束流,使(shǐ)得主開關管不停的導通和截止,高壓(yā)指示就不穩定了。消除這種(zhǒng)故障,可先將電子(zǐ)槍(qiāng)、坩(gān)鍋、高(gāo)壓電極進行徹(chè)底地清洗,如味(wèi)故(gù)障(zhàng)還沒有補消除,再將鍾罩內所有的器件和鍾罩內壁進行徹底的清洗,故障就會被(bèi)消(xiāo)除,高(gāo)壓(yā)指示就不會在頻繁的(de)擺動了。